改制普通帶刀車簡介
- 我公司主要生產中高檔休閑襯衫、雪紡類襯衫、女士風衣,在實際生產過程中襯衫的袖克夫、袋蓋、大領等暗勾的部件,傳統的做法是用二合一模板暗勾 1厘米毛頭,然后用帶刀平車或拷邊機切掉毛頭,再翻壓 0.1線,經常發生因操作人員年齡偏大、眼睛視力不好而操作不當的情況,也經常發生切邊切多、切少、切壞、漏切的現象,影響產品的品質,而且生產線排流水時需安排 1人暗勾、1人輔工切邊,嚴重影響流水的效率,品質得不到保障。為了推行現場“7S”管理要求,提高勞動效率,穩定襯衫袖克、袋蓋、大領等暗勾部件的質量,針對此問題,我公司積極研制、改制帶刀平車,利用帶刀平車同時進行勾、切,將暗勾部分的縫頭縮小至 0.5厘米以內,減少一道切邊工序,這樣翻出來的小部件毛頭控制在 0.3 ~ 0.5厘米,整燙之后,外觀平整,有效地解決了暗勾毛頭過大等問題,大大提高了產品的生產效率和產品品質?,F將該改制帶刀平車的研制方案介紹如下 :
1、加工產品介紹
在普通襯衫加工過程中,經常需要對袖克、袋蓋、大領等暗勾部件進行勾、切,在生產的實際情況下,客戶對袖克、大領等部件的縫頭要求也較高,一般不超過 0.4厘米,外觀平整,不起鼓、不起扭。因操作工的責任心不強等原因經常導致部件切壞,縫頭過大、起鼓等問題發生,遭到客戶的投訴。
2、傳統模板機暗勾情況
在實際使用過程中,發現傳統的二合一模板暗勾存在一些不足 :
(1)模板機對袖克、大領等暗勾的部件進行操作時,成品的縫頭過大,不符合客戶要求,客戶不接受,達不到精品生產的要求 ;
(2)工作效率較低,勾完后,需安排 1人進行修、切,流水通常要安排 2人進行勾、切,特別是袖克夫的暗勾,模板操作后還需要將上下層定位 ;
(3)產品的報廢率高,因操作工(通常為年齡偏大、視力不好)責任心不強等問題 ,切零部件時經常導致零部件被切壞報廢。
3、改制帶刀平車的介紹
(1)因為普通的帶刀平車沒有倒車功能,在縫制過程中需要在起針和收針時倒縫,為在后面的翻轉、整燙、壓線工序中縫頭不松散,我們將報廢標準 G C6180電腦平縫機的電控系統改裝在普通帶刀平車上,利用電控系統的控制原理,實現普通帶刀平車的起、收針的回針,剪好線后,使暗勾的部分不起毛,不松散、方便翻轉,同時能實現停車、轉角(拐彎)時切刀在上死點的位置,方便帶刀平車在切方角時可以拐彎,使面料不起扭、不起鼓,刀片可以適當加寬,可以實現連續工作,不需要用手去盤手輪,提高勞動效率。采用改制電腦帶刀平車縫制出的袋蓋、袖克夫、大領等零部件,質量穩定,暗縫縫頭固定在 0.3 ~ 0.5 厘米以內,具體尺寸可以根據客戶的要求,調整帶刀車的針板尺寸,經翻燙后,外觀平整、不起扭、不含縫、達到精品生產的要求。
(2)改制帶刀平車圖(圖 1、圖 2)
(3)廢料回收根據公司現場“7S”管理要求,使切下來的邊角料能夠及時收集,我們采用了電動積塵裝置,把多余的邊角料通過管道,回收到塑料桶里,保證了公司生產現場的清潔(圖 3)。
4、改制帶刀平車與普通模板平車暗勾對比
(1)工序對比(表 1)
(2)不良率對比(表 2)
采用改制帶刀平車進行小部件的操作,不良率明顯降低,產品的報廢率也得到了極大的降低,取得了理想的效果,得到了客戶的認可與好評,多次來公司學習。
5、改制帶刀平車需要改進的地方
(1)為了確保改制帶刀平車能夠安全有效的運行,對于操作人員公司將安排專門人員進行上崗前培訓,合格后方可上崗操作,并制定了安全操作規程。
(2)對直角較多的零部件,拐彎較多,勞動效率有所下降。
(3)設備沒有經過專業機構的評定、驗收。
6、結論
經過兩個月的調試,兩年多時間的使用,該改制設備運轉良好,產品的質量達到了工藝要求,并且為公司生產線流水排布節省了人員,保證了生產線流水的暢通。采用此辦法生產的小部件,減少一道切邊工序,節省 1人,提高工效 100%,每年節約生產成本 15萬余元。避免由于操作工責任心不強,年齡偏大等情況,將毛頭切多、切少、切壞的現象發生。滿足客戶要求,客戶滿意度較高,達到精品生產的要求。